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燒堿分廠以設(shè)備管理“組合拳” 打出扭虧減虧新路徑时间:2025-07-14 作者:喬建明【原创】 阅读 在公司面臨減虧扭虧的關(guān)鍵時(shí)刻,金泰氯堿燒堿分廠主動(dòng)出擊,以設(shè)備管理為突破口,通過“精管、優(yōu)運(yùn)、挖潛”三大行動(dòng)方案,將降本增效落實(shí)到生產(chǎn)一線,為企業(yè)減虧扭虧注入強(qiáng)勁動(dòng)能。 精管筑基:構(gòu)建全流程精細(xì)化管理體系 燒堿分廠堅(jiān)持以“設(shè)備全生命周期管理”為核心,進(jìn)一步細(xì)化設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)管理制度,將責(zé)任落實(shí)到人、對應(yīng)到班;建立“日檢、周核、月評”三級管控機(jī)制。針對電解槽、氯氫壓縮機(jī)、氯化氫合成爐等核心設(shè)備,制定“一裝置一標(biāo)準(zhǔn)”維護(hù)方案,將巡檢項(xiàng)目細(xì)化到每一個(gè)螺栓、每一處密封點(diǎn)。細(xì)化智能點(diǎn)檢系統(tǒng)管理,實(shí)現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確上傳,通過對大數(shù)據(jù)分析,提前預(yù)警潛在故障。今年以來,成功預(yù)判并處置電解槽泄漏、氯氣壓縮機(jī)電機(jī)異常振動(dòng)、電解槽陰極液循環(huán)泵動(dòng)力電纜打火等重大隱患5起,避免了因設(shè)備故障導(dǎo)致系統(tǒng)跳車造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元以上。同時(shí),將設(shè)備計(jì)劃性檢修理念進(jìn)一步推廣至工藝管線,為現(xiàn)場跑冒滴漏和裝置穩(wěn)定運(yùn)行筑牢根基。 優(yōu)運(yùn)提效:向設(shè)備運(yùn)行要效益 圍繞“提質(zhì)增效、節(jié)能降耗”這一核心目標(biāo),分廠成立技術(shù)攻關(guān)專班,以必勝的“闖勁、拼勁、韌勁”破局攻堅(jiān),對生產(chǎn)全流程進(jìn)行深度優(yōu)化。在氯氫工序,通過反復(fù)論證將氫回收同時(shí)并入裝置一、二線運(yùn)行,水制氫電解槽配合優(yōu)化運(yùn)行電流,每小時(shí)可回收氫氣200Nm³/h,年可節(jié)約電費(fèi)約480萬元;停用二線稀鹽酸循環(huán)泵,由一線稀鹽酸循環(huán)泵給一、二線同時(shí)供液,方案可行性已經(jīng)過分廠反復(fù)論證,實(shí)施后每年僅電費(fèi)可節(jié)約8萬元左右。同時(shí),創(chuàng)新采用“錯(cuò)峰運(yùn)行+動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)”策略,根據(jù)電網(wǎng)峰谷電價(jià)時(shí)段,合理調(diào)整采鹵泵、備用氯氫壓縮機(jī)等大功率設(shè)備的啟停時(shí)段,每月降低用電成本約2萬元。 挖潛賦能:激活設(shè)備“沉睡價(jià)值” 分廠以“修舊利廢、自主創(chuàng)新”為抓手,深挖設(shè)備潛能。組建黨員突擊隊(duì)利用閑置離心泵、廢舊鋼材自主加工設(shè)計(jì)清洗裝置,對生產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)垢管線自行編寫清洗方案進(jìn)行酸洗,每年可節(jié)約外委清洗費(fèi)用10余萬元;在鹽泥渣漿泵進(jìn)口管線處加裝閑置管道過濾器,有效改善設(shè)備運(yùn)行狀況,延長設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行周期,年可節(jié)約維修費(fèi)用約2萬元;同時(shí),開展“金點(diǎn)子”創(chuàng)新活動(dòng),鼓勵(lì)員工對廢舊閥門進(jìn)行打壓試漏,根據(jù)泄漏大小分類標(biāo)記保存;對廢舊管道降級使用、廢舊法蘭切割后加工進(jìn)行二次利用,年累計(jì)修復(fù)再利用備件百余件。同時(shí),對現(xiàn)場頻發(fā)故障設(shè)備和頻繁泄漏管線進(jìn)行“對癥改造”,近一年來累計(jì)改造20余處,大大提高了裝置運(yùn)行穩(wěn)定性。 通過系列舉措,金泰氯堿燒堿分廠設(shè)備故障率同比下降40%,維修成本減少31.5%,為企業(yè)扭虧減虧貢獻(xiàn)了關(guān)鍵力量。面對行業(yè)寒冬,燒堿分廠設(shè)備管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)以“釘釘子”精神深耕細(xì)作,用實(shí)干與創(chuàng)新書寫破局答卷,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航! |